5月份,公司气体保供系统锚定极致降本目标,凝聚全员智慧和力量,以“四维密码”破解空压系统降本增效难题,实现日均成本降低1.5万元。
实施管网“呼吸系统”微创术
针对空压系统存在的气流阻滞现象,公司气体保供团队通过现场检查诊断,对管网关键节点进行改造,以环状管网取代枝状结构,增设冗余管道消除梯度压力,用大曲率弯头替换直角弯管,使局部阻力系数降低20%,送气压力同比下降0.2kPa。同时,积极开展空滤周边环境治理,对空滤厂房进行微正压改造,更换屋顶彩钢瓦,使系统压阻降低0.3kPa,显著提升了空压系统运行效能。
奏响水质“精准控制”提效曲
公司气体保供团队通过加装传感器,实时监测空压系统冷却塔、换热器、压缩腔温度,定期冲洗冷却塔填料,清理填料中夹杂的附着物,对水池进行清淤处理,对水质进行化验,根据化验参数精准置换,确保水质达标。想方设法疏通空压循环水系统“毛细血管”,保证热交换达标,使设备在正常“体温”下运行,显著提升了循环水利用率。尤其是中冷器酸洗工艺的改进和自动排水装置的应用,使传热系数明显改善,系统整体能效提升了6%,年可节水1.8万立方米。
安装电力“无功补偿”节能锁
公司气体保供团队通过给气体保供关键设备安装无功补偿装置,运用变频调速技术,使电机转速契合实际负载需求,既减少了无效能耗和无功损耗,又可通过变频软启动减轻启动电流的冲击,延长了设备使用寿命。同时,实时测量空压机做功效能运行参数,以合理调控导叶开度等方式提高单机做功效率。加强系统谐波治理,安装谐波滤波器,保障补偿系统稳定运行,使空压系统功率因数显著提升,线路损耗降低10%,节电效果明显。
创建系统“智慧调控”新模式
为确保将现有气体资源最大限度地加以利用,公司气体保供团队仔细排查统计用能点600多个,罗列空氮替换操作点清单,依据氮气优先的原则,制定出空氮替换“智能调控”模式,如同给系统装上“自动驾驶仪”。同时,对每台空压机、水泵、冷却塔进行能效排序,结合公司生产模式,匹配最高效的空压系统,做到供需平衡、效能最优,显著降低了系统压力波动,减少了能源消耗,提升了运行效率。
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