6月份,轧钢厂棒三作业区全体干部职工树立过“紧日子”思想,紧盯目标责任不动摇,按照成本最低、组织最优、效率最高的模式,破解生产难题,为打赢降本增效、止亏减损攻坚战再添助力。
精准增压降成本稳生产提效率
改造前,棒三作业区轧区18架轧辊冷却水量经常不足,轧辊出现裂纹,导致轧辊寿命降低,换辊作业频率增加,严重影响生产节奏,轧辊消耗成本上升。前期采用穿水泵对精轧整体管道增压,效果不明显。针对此问题,经技术人员研究,决定在18架轧机冷却水管上加装单独的增压泵,代替原先的穿水泵,对精轧整体管道增压。改造后,18架轧辊冷却水压力保持稳定,降低了人员劳动强度,提高了作业效率,年创效26万余元。
清渣装置自动化省人力降成本
冷坯台架是加热炉热送区域的重要装置,长期使用过程中,台架下方钢坯表面氧化渣不断积累,若清理不及时,则会加重台架推钢输送载荷,容易造成推钢系统损坏。针对这一难题,经技术人员研究讨论,决定在冷坯台架下方安装自动旋转清渣装置,可自动回收台架下氧化渣。此举,不仅降低了人员劳动强度,减少了设备故障,而且年综合创效19万余元。
过程控制精准化助力提质增效
负差控制是棒材生产中重要的经济指标。为进一步稳定负差,确保合格的钢材出库,该作业区成立了负差稳定率提升QC小组,制定炉内钢温反馈周期,轧区可结合入炉钢状况及时调整辊缝及成品架次堆拉关系。同时在精轧区K1、K2处安装自动压料装置,实现生产控制变量与负差调整矢量最优结合,确保经济指标稳中向好,助力提质增效。
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