进入7月份,炼铁厂烧结作业区干部职工坚持低成本战略不动摇,牢固树立长期过“苦日子”“紧日子”思想,两眼向内、集思广益,持续在设备改造上出硬招、下硬茬,全力助推企业早日打赢止亏减损、降本增效攻坚战。
加装清料器 方便又实用
该单位265㎡烧结机定检定修周期为3个月,但在实际生产中,由于混合机长周期运行后容易发生混匀矿大块掉落等现象,导致混料1#皮带压带停机,不利于烧结机生产顺行。
为保证设备高效运转,该单位设备技术人员多次进入现场勘测后,决定加装混匀矿清料器,通过先制作浇筑预埋基础,利用检修时机在基础上固定H型钢,并在上部安装清理大块装置等措施,有效解决了大块料掉落等问题,保障了烧结矿高效生产。
支架巧改造 安全又顺行
据了解,该单位265㎡烧结机运料宽皮带有异形托辊支架63组。因卡槽与托辊支架固定板距离较近,容易发生托辊辊子与支架夹料现象,造成运输皮带使用寿命减短,且存在安全隐患。
为解决以上问题,该单位技术人员巧妙结合现场实际,通过割除原固定辊子卡槽板,重新设计一套符合安全距离的卡槽板,并利用检修时间进行固定安装,有效预防了宽皮带夹料现象发生。改造后,不仅皮带运行平稳,使用寿命延长一倍,而且大幅降低了备件更换费用,预计年可降本7万余元。
大梁穿新衣 省时又省力
改造前,该单位265㎡烧结机在混匀生产中,因混合机内加水大梁容易出现积料现象,造成大梁上的积料与筒壁反复摩擦,致使大块积料在出料口位置掉落,导致卡料停机事故。
针对上述问题,该单位设备主管与技术人员反复商讨,通过绘制改造图纸,利用废旧皮带包裹加水大梁和钢丝绳等措施,进一步避免了积料现象发生。改造后,混合机出料均匀,下料口堵塞现象消除,降低了维修频次,预计年可创效18余万元。
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