近期,轧钢厂棒二作业区以“保安全、降成本、提指标”为目标,引导全员立足岗位、集智凝智,对生产难点进行技术攻关,深挖内部潜力,激发提质增效新活力。
优化油位观察孔保安全提质量
冷床步进减速机油位观察孔材料为有机玻璃,受高温环境影响,有机玻璃易破裂,容易造成油品泄漏。针对此问题,经技术人员现场研究讨论后,决定对冷床步进减速机油位观察孔进行优化,利用钢管焊接直角弯头,从油位观察孔位置引至减速机中部位置,并用套件遮盖观察孔,防止灰尘进入造成油品污染。改造后,上线使用效果良好,杜绝了因高温造成的油品泄漏,便于岗位工观察减速机内部油品存量,确保了人员作业安全。
优化润滑加油泵省人力提效率
电动干油润滑系统是轧线设备正常运转的重要环节,由于轧线电动干油润滑加油泵为柱塞泵,油管直径小,管路长,每个润滑点加油作业需要10-15分钟,润滑效率偏低,影响轧线正常生产。针对此问题,经技术人员研究,决定扩大油管直径,缩短管路,采用螺杆泵代替柱塞泵,从而提高加油动力和润滑效率。改造后,每个润滑点加油作业较改造前可节约8-10分钟,提高了工作效率,降低了人员劳动强度。
巧制横移挡板降误机创效益
横移挡板是确保钢材打捆端面平齐的重要设备。因使用频繁,容易导致底座松动开裂,造成钢材打捆端面不齐,严重影响钢材打捆质量,无形中增加了维修人员劳动强度。为解决此问题,经技术人员研究,决定利用废旧物料自制横移挡板,实现挡板的垂直升降功能。改造后,有效解决了钢材打捆端面不齐的问题,降低了人员劳动强度,月可减少误机2小时,年综合创效4.8万元。
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