2月份,轧钢厂棒一作业区一线员工两眼向内,从大处着眼小处着手,深挖内潜,通过一系列小改造降成本、保安全、促生产,提质增效成效显著。
改造一:联锁改造保安全
改造前,该区域成品2#、3#、4#行车主钩扁担梁停至高于驾驶室位时,小车移动易造成扁担梁与驾驶室碰撞,存在重大安全隐患。为解决此问题,经技术人员研究讨论,决定在驾驶室旁加装限位,同时将主钩高限位与小车限位联锁,实现了当主钩扁担梁高于驾驶室位时,小车行至驾驶室旁限位处,小车禁止运行,从而杜绝了不安全事故发生,确保了驾驶室人员的人身安全。
改造二:装置升级促稳定
该区域K1自动压料装置原采用变频器控制变频电机来实现自动压料功能,该系统存在精度低、加速性能差等缺点,无法满足自动压料的要求。为解决这一难题,经技术人员研究讨论,决定上线伺服系统。伺服电机精度高、响应快,且可在自动与手动压料之间切换自如,完全满足自动压料要求。该系统上线以来,压料精确,运行稳定,不仅有效避免了人工压料的安全风险,而且满足生产需求,年综合创效20万元。
改造三:电磁阀改造提效率
改造前,冷剪离合器电磁阀不工作时,维修人员必须使用万用表对电磁阀线圈进行测量才能判断其好坏,费时又费力。针对此问题,经技术人员研究,决定在电磁阀线圈两端并联指示灯,用以指示电磁阀工作状态。改造后,人员通过指示灯可直观判断电磁阀是否工作,不仅便于人员判断故障,而且提高了故障处理效率,减少了人员劳动强度,年综合创效2.2万元。
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