元月份,轧钢厂生产准备作业区一线员工立足岗位,从细处着手,集智解决设备疑难问题,在装配工序系统实施多项优化改造,节能增效成果显著。
机械手巧改造 减少工序增效益
高线7-12架450闭口轧机升级为450短应力轧机,受疫情影响,配套的装配机械手回货慢,造成轧机必须翻转位置才能进行装配作业,影响轧机装配速度。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定延长棒一500轧机装配机械手偏心轴及调节轴,同时配合制作轴套平移机械手支架,满足装配需求。改造后,机械手可同时满足450短应力轧机装配需求,极大地缩短了装配时间,降低了人员劳动强度,每年可节约备件和人工费用4万余元。
轴承压套细测量 补焊精修降成本
改造前,棒二450轧机装配过程中,容易出现窜辊现象,经检查发现450轧机轴承压套因长期使用,磨损严重,导致与定位轴承间隙过大,造成轧机窜辊。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定对窜辊轧机轴承压套解体测量,同时对轴承压套磨损部位进行补焊和精细车修。改造后,经上线使用效果良好,彻底解决了轧机窜辊问题,每年可降低备件采购费用1万元。
废钢方料再利用 自制备件保生产
由于棒二轧机导卫梁传动轴承座、固定间隔套受作业环境影响,导致磨损快,备件消耗较高,影响导卫梁正常使用。为解决这一难题,经作业区技术人员现场分析讨论,绘制图纸,决定利用轧制生产工序中产生的切头废钢方料,自主加工传动轴承座和固定间隔套备品备件,以满足生产需求。改造后,经上线使用效果良好,每年可减少备件采购费用1万元。
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