元月份,轧钢厂棒一作业区紧盯全年降本增效任务,牢固树立过“紧日子”思想,群策群力,全力以赴打破制约降本增效的困局,助力企业提质增效。
巧改倒泵方式保生产
改造前,冷剪稀油泵主要给冷剪剪体内齿轮供油润滑,确保冷剪设备正常运行。由于两套稀油泵系统独立,若倒用备用稀油泵系统时,冷剪设备必须停止运行二十分钟左右,严重制约轧线生产。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定拆除原有主回路线路,将两套稀油泵主回路合并,倒用稀油泵时冷剪设备可正常运行,倒泵只需3分钟。改造后,设备运行效果良好,不仅节约了误机时间,而且减轻了人员劳动强度,年综合创效5000元。
行车线路置换解难题
改造前,旋流井行车因露天安装,受环境影响,行车线路及控制柜柜体腐蚀老化严重,电缆多处破损,加上线路混乱、线路线号不清等问题,导致行车故障频发,查找故障原因困难。为解决这一难题,经技术人员研究探讨,决定对旋流井行车线路重新布局优化,同时更换电缆并进行规范标识,经调试投运,行车运行正常。改造后,极大地降低了设备故障率,减轻了维修人员劳动强度,满足生产需求。
现场复位改造提效率
改造前,精整区变频设备报故障时,需操作工通知电工到主控电脑画面或配电室对变频器进行故障复位,处理误机时间长,人员劳动强度大。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定在精整操作台安装红色带灯按钮并编写程序,实现仼何变频设备报故障时,指示灯亮,操作工可立即按下按钮复位故障,并通知电工及时排查。改造后,有效提高工作效率,减少误机时间,降低人员劳动强度,确保了生产稳定顺行。
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