近日,炼铁厂265㎡烧结机大修全面结束。回想整个大修过程,35天披荆斩棘,35天攻坚克难,一路走来,有奋斗、有汗水、有忧愁,也有喜悦。自265㎡烧结机大修全面开展以来,炼铁厂参检干部职工不畏艰辛,夜以继日奋战在检修一线,以实际行动弘扬“革命+拼命”的强大斗争精神,在检修答卷上书写着炼铁人不屈不挠的团结奋进精神。
组织:上下联动,精心部署
“此次检修时间紧、任务重,要一切为了检修,一切服从检修,一切服务检修。”在检修动员大会上,265㎡烧结机检修负责人强调道。
为确保检修顺利进行,该单位第一时间成立以分厂党政领导为组长、各专业技术人员共同参与的检修指挥领导小组,分为工艺技术、现场安全、现场协调、设备、后勤五个专业组,并挑选业务全面、经验丰富的技术骨干进入检修班组实施监督管理,全面把关各项检修工作的安全、质量、技术,确保参检人员熟知每一项检修任务,清楚岗位危险源点和安全防范措施,严防各类不安全事故发生,保障检修安全。
经过检修前精心科学部署,整个检修过程有效将违章指挥、违规操作等安全隐患隔离在外,达到了“现场有序、安全顺行、绿色环保、文明检修”的检修目标。
安全:统筹管理,高效推进
为全力保障检修安全高效推进,该单位结合检修现场点多面广线长、内部外委参检人员较多等特点,细化检修项目责任分工、任务分解,明确区域负责人,并利用每日晨会组织全体参检职工召开检修班前会,细化各班责任分工,落实安全分级管控,严格做到作业方案安全技术交底、安全措施落实到人。
结合疫情管控最新要求,针对临时性外委单位人员数量多、流动性较大等情况,每日实行专人负责,详细查看外委人员核酸检测、行程码和身份证信息,确保三证一致,保证每一名外来人员情况清、底数明、消息准。同时针对人员安全意识淡薄,集中组织开展《临时性工程项目人员安全教育资料》培训,全面学习烧结系统存在的各类危险因素,培训结束考试合格者方可进入检修现场,确保为高效维检筑牢安全堤坝。
效益:全面改造,降本增效
据了解,此次检修是该烧结机投产以来,规模最大、项目最多、任务最重、时间最紧、责任最大的一次检修,涉及检修大项目402项,小项目1456项。在检修中,该单位干部职工紧盯检修效益关键词,集思广益,开动脑筋,用一个又一个小技小改,持续做细做实降本增效工作,通过实施烧结柔性密封改造,烧结机滑道生产过程中,将不再使用润滑油,进一步降低了台车漏风,预计年可创效545万元;实施单辊导料箱改造,保证了单辊落料平稳,降低了备件消耗,年可创效70万元;实施单辊大溜槽阶梯式改造,降低了台车落料高度,延长了大溜槽使用寿命,年可创效40万元;实施烧结机风箱及风箱支管、大烟道漏风治理,降低烧结机漏风率,助力烧结矿质量稳步提升,年可创效1540万元……
众人划桨开大船,迎风掌舵勇向前。35天检修一路走来,一路感动,相信这群参检干部职工必定在2022年新的征程中,扬起新帆、迎风破浪,以“不争第一就是混”的干事风格,加足马力、埋头苦干、砥砺奋进,持续为企业高质量发展作出新的更大的贡献!
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