12月份,炼铁厂干部职工牢固树立过“紧日子”思想,立足岗位、集思广益,广泛实施技术改造,深挖系统降本潜力,助力企业生产成本持续降低。
电源箱“换装”计
该单位原2#高炉热风炉行车电源箱采用封闭式负荷开关控制,受周边环境影响,设备本体容易发生腐蚀,导致开关内积灰较多,不利于电气设备安全控制和运行,存在潜在安全隐患。为解决这一问题,该单位电气维修人员决定将电源空开箱体更换为不锈钢材质,并加装塑壳式断路器,采用100A的铜制压线端子压接电源进出线,进一步保证了电路连接的安全可靠。改造后,进一步提高了电源箱使用寿命,降低了设备事故发生率,且断路器的高分断性能够有效保护电机,预计年可降低维修费用4万余元。
“继电器”加装计
据了解,该单位2#高炉4台主皮带电机控制电缆因线路距离较长,线路上的感应电压容易造成模块误动作,导致主控画面显示与实际不相符,制约高炉炉况长期稳定顺行。在发现上述问题后,该单位电气技术人员经过多次现场实际考察后,决定在控制模块前加装继电器进行转换,保障主控画面显示与实际实时相符。改造后,不仅有效避免了感应电压影响,保障了设备平稳运行,而且主控画面显示准确稳定,提高了工作效率,预计年可节约成本16万元。
“控制回路”增添计
以往,该单位1#高炉渣处理泵房泥浆泵启动方式为断路器直接启动,运行时,需岗位工反复穿梭在值班室与泵房之间操作。不仅劳动强度大,而且存在人员误动作危险,容易造成泥浆泵堵塞和电机烧毁。针对这一问题,技术人员通过在泵房和低压配电室之间敷设电缆,低压室加装二次回路和控制回路等措施,有效解决了上述问题。改造后,延长了电器元件使用寿命,降低了岗位人员操作难度,减少了人为因素造成的设备事故,保障了系统稳定顺行。
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