12月份,轧钢厂一线员工立足岗位,从设备优化、技术改造等方面着手,集智凝智,解决影响生产的设备难题,为企业打赢降本增效攻坚战注入新动力。
模块轧机远程监控保顺行
改造前,模块轧机冷却空调控制方式为现场控制箱控制,加之模块轧机高压室位置距离主控室较远,若模块轧机冷却空调突发故障,直接影响生产。针对此问题,经电气技术人员现场勘察,决定在模块轧机高压室安装温度检测报警装置,同时在主控室和操作台电脑上显示报警画面,确保岗位工及时发现并处理。此举有效解决了因环境温度过高,影响模块轧机冷却空调正常运行的问题,提高了工作效率,降低了设备故障率,确保生产稳定运行。
自主设计调节器稳定生产
加热炉温度是钢材轧制过程中的关键参数,棒三加热炉炉顶改造后,因频繁操作,导致热电偶安装孔变大,热电偶下坠,传输画面温度值无法参考,出炉钢坯温度不能满足轧制工艺需要。针对这一问题,经技术人员现场观察研究,决定从设备的安装结构入手,制作热电偶安装调节器,即用两个不同直径、长度一致的钢管套起来,在外管开孔焊接螺母,拧入顶丝固定内管进行调节,确保热电偶安装更牢固。改造后,可精准测量加热炉出炉钢坯温度,为生产稳定顺行提供了可靠的工艺保障。
喷油嘴孔巧改造降低成本
改造前,棒材生产线减速机轴承易损坏,造成长时间误机,影响生产,加之线下备机维修上线后运行时间短,无形中增加轴承消耗,且人员维修劳动强度较大。针对这一难题,经技术人员现场勘察,发现18架减速机转速过高,加上辊径、冲击载荷等因素影响,导致减速机轴承容易损坏。找到问题后,技术人员决定对其轴承润滑的喷油嘴进行扩孔改造,将原喷油嘴孔改为3毫米,增加喷油量,减少轴承摩擦,降低轴承温度。改造后,减速机轴承使用周期大幅延长,满足生产需求,年综合创效10万余元。
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