近期,炼铁厂干部职工牢固树立长期过“紧日子”的思想,立足岗位,发挥聪明才智,用实际行动创新实施了多项小技小改,全力挖潜增效,助推企业降本增效工作深入开展。
增设料位计 保生产
据了解,该单位高炉上料罐早期设计未安装料位计,放料过程中仅依靠上料闸控制料位。在实际生产中,因无料位计,容易出现设备信号异常,导致时间延长而后料罐自动判空,造成料罐双装现象,不利于高炉正常生产。
为解决以上问题,该单位设备和工艺技术人员多次商讨后,决定在上料罐位置增设料位计,并进行后料罐判空自动化程序修订等措施,一举消除了上述问题。改造后,不仅实现了正常生产中可任意选择料罐判空方法,而且有利于高炉上料系统稳定,降低了设备故障率,保障了高炉安全生产。
巧改模形 提质量
改造前,由于高炉炉前撇渣器在浇筑过程中,烘烤热量不均匀,轻则造成内部拐角处反复烧损,撇渣器耐火层使用寿命短,重则影响高炉出铁时间,导致炉况波动。
针对这一问题,该单位专业技术人员决定对撇渣器模具外形进行改进,通过将撇渣器小井侧直壁结构改为斜壁结构、中部加装通气管等措施,有效保证了高炉正常出铁时间。改造后,不仅使高炉撇渣器使用寿命延长了一倍,而且确保了铁水时刻处于高温状态,有利于高炉正常放铁。
增设过滤器 降成本
该单位高炉炉顶齿轮箱系统采用“水冷氮封”工艺原理。在实际生产中,若氮气压力不稳,炉内炉尘可能进入齿轮箱,最终堆积在环水槽。既不利于废水正常排放,且容易造成齿轮箱工作温度升高,影响高炉正常生产。
为确保高炉高效生产,该单位设备技术人员决定在齿轮箱水泵出口增加Y型过滤器,确保水中污物及时排出。经过实施,既改善了水循环水质,进一步畅通了废水排放水路,同时减少了每次检修更换水箱排污阀门频次,预计年可节省备件费用2万余元。
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