近期,轧钢厂棒二作业区干部员工按照公司产品规格优化工作安排,立足岗位实际,攻坚克难,破解制约生产的瓶颈问题,为生产安全顺行提供有力支撑。
巧解精轧进口导板粘钢 稳生产
棒二作业区在轧制φ16规格时,由于精轧进口导板温度过高,导致粘钢频繁,严重影响生产。为解决此问题,该作业区技术员决定对活套压辊与起套辊之间的高度进行调整,使轧件平稳咬入下一架轧机。同时在精轧进口导板处增加冷却水装置,防止导板温度过高引起粘钢。改造后,有效解决了精轧进口导板粘钢的问题,可节约备件费用2000余元。
巧解切分刀粘钢 降中废
近期,棒二作业区对切分刀粘钢导致中废误机,影响生产的瓶颈进行技术攻关。经技术人员现场检查分析,发现切分轮老化、轧槽磨损严重、轧辊掉块以及开轧温度过高是造成粘钢的重要原因。针对此问题,该作业区技术员决定对导卫冷却水质、K4/K5 轧辊以及开轧温度控制进行技术改造,此举有效降低了精轧中废,同时提高了轧辊使用寿命,可节约备件费用2万余元。
巧对孔型优化 稳线差
因受钢温波动、轧槽磨损、轧槽加工精度等因素影响,易造成线差不稳,导致出现波浪弯、飞剪堆钢,影响钢材质量。为精准控制线差,该作业区技术员决定对K4轧辊孔型和同轴度加工方法进行改进,通过重新测量K4轧辊两侧辊缝,并将辊缝调整在正负0.01规定值,可提高轧制φ16四切分规格线差稳定性,确保钢材质量,综合创效11万元。
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