近期,轧钢厂以“紧盯四个目标、落实四项措施”为目标,号召一线员工立足岗位,充分发挥主观能动性,集思广益对影响生产的设备问题进行技术改造,为生产稳定顺行提供强有力支撑。
优化程序,点亮“创效”启明灯
线材生产线在进行重点设备检查、导卫更换等作业活动时会短时间停机,容易造成电能浪费。为解决这一难题,该单位技术人员集思广益,决定利用轧线轧机运行信号,修改线材PLC程序,若轧线轧机停止,风冷风机变频器自动降频至最低值,轧线轧机开启后,风冷风机自动升频至设定频率,可有效节约电能,年创效11万元。
不破不立,标绘“改革”定盘星
一直以来,棒材二线18#直流电机因长期满负荷运行,频繁出现电流超额定情况,18#传动柜出现快熔熔断现象。针对此问题,该单位技术员发现,产生此故障的核心在于可控硅击穿及不稳定。为有效解决这一问题,经和厂家人员沟通后,决定将可控硅更换为3000安,可有效避免因电流过大造成的发热现象,确保功率组件的稳定性。经上线观察,18#传动柜再未出现故障问题,功率组件稳定正常,综合创效9.5万元。后续,将对其余传动柜进行改造,确保生产稳定顺行。
思则通变,敢破“节能”深水区
高线风冷线风机采用离心式风机,耗能高、风压大、故障率高,维修也相对困难。为彻底解决这一难题,该单位决定采用轴流风机代替离心式风机,轴流式风机不仅能耗低,而且风量大、送风均匀,同时在风机更换时,采用变频器进行控制,可大幅度降低人员劳动强度,提高生产效率,进一步达到节能效果。改造后,轴流式风机的节能率较之前提高35%,年创效240余万元。
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