近期,轧钢厂全员牢固树立过“紧日子”思想,把“双目标”任务扛死肩、硬负责,按照提指标、降成本的要求,持续锻造“788”看家本领,为企业打赢“三大翻身仗”再添助力。
“手动”改“自动”,省力省心创效益
冷坯台架是加热炉区域的重要装置。在长期使用过程中,冷坯台架下方氧化渣会不断累积,如若不及时清理,便会加重台架推钢输送载荷,造成推钢系统损坏。前期,因冷坯台架推钢杆故障平均月误机长达3小时,且台架下氧化渣过多也会导致入炉辊道及电机损坏。为确保冷坯台架区域设备运行正常,受建筑钻井打孔启发,技术人员决定在冷坯台架下方安装自动旋转清渣装置。加装此装置后,台架下方的氧化渣可直接排至回收斗,有效降低了人员劳动强度,区域设备故障率也明显降低,年可创效约48万元。
巧焊上下感应块,稳定生产提效率
冷床移钢小车改造加宽后,原来设置的感应位失效,技术人员在现场重新寻找接近开关感应位,并制作了接近开关固定支架。但使用后经常出现高低位信号同时输送,造成冷床移钢小车不动作,影响生产节奏。针对这一问题,技术人员多次研究后,决定先将移钢小车落到低位,在参考移钢小车的横梁上加焊感应块,固定低位接近开关;再将移钢小车升到高位,在横梁下加焊感应块,并固定高位接近开关。经过改造后高低位感应块之间的距离可保证高低位不同时输送信号,运行状态良好。该项改造不仅减少了设备误机率,而且降低了运行成本,保障了生产顺行,年可创效约39万元。
妙用“浇筑”稳设备,安全保障降成本
棒材三线1#飞剪前跑槽是在6架轧机出口旋转体地脚的基础上进行安装的。当粗轧6架出口废钢时,1#飞剪前跑槽受力较大,易导致跑槽整体变形,又因跑槽整体为焊接件,变形后修复难度大,误机率较高。针对这一问题,经专业技术人员讨论研究后,决定对6架出口地脚进行灌浆浇筑,使1#飞剪前跑槽地脚与6架轧机出口旋转体地脚灌浆成“L”型。改造后,1#飞剪前跑槽与6架轧机出口旋转体地脚整体受力,这样可有效避免跑槽变形,延长了跑槽使用期限,且降低了人员劳动强度,年可创效65万元。
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