近日,公司原-1系统堆取料机无人值守系统建成投运,实现原料系统堆取料机无人化运行。目前试运行效果良好,达到预期改造的目的。
该项目主要对公司原一1系统1、2号堆、取料机进行电气、自动化控制改造。改造前,堆料机与取料机的控制方式为就地手动控制,堆料机与取料机的所有运行机构包括辅助机构,均需要人工逐个操作。此次改造通过增加高精度激光扫描仪、料流量实时激光扫描仪,实现堆、取料机工作过程中料堆的实时扫描、流量实时监测及恒定取料或堆料。同时安装料位检测设备、大车行走定位装置,采用格雷母线定位方式,实现堆、取料过程中实时检测,保证了堆、取料机定位准确,为系统安全运行提供了坚强保障。
该项目的投运实现了堆、取料机运行过程中无人值守和远程操作,减少了堆料误差,降低了劳动强度,保证了安全生产,提升了设备效率,实现原料系统的精准控制和均匀配料。
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