凛冬已至,万木萧萧,凛冽的寒风席卷着十里钢城。在轧钢一线的高空中,有这样一群人,他们扎根云端、巧思善创,将行车运行的痛点与难题化为创新亮点,以点滴智慧书写创效答卷,用实干担当诠释工匠初心。
小环扣撬动大效益 链条磨损不再愁
成品行车吸盘链条环扣,由于受力角度多变、负荷大,成为磨损的“重灾区”。环扣一旦损坏,整根链条便只能报废处理,既影响钢材出入库又会造成浪费。针对这一问题,维修团队摒弃“硬碰硬”的整改思路,制定了一套软硬结合、标本兼治的综合性优化策略。
他们对链条结构进行升级,将原有4环款链条升级为6环款,将新增的2个环扣作为“预备役”,让链条在高强度作业中实现“有备无患”。为确保改造效果,他们连续两周开展跟踪监测,详细记录磨损数据,动态调整链条安装角度,保障新增环扣能够切实分担两端环扣的受力。经过一段时间的试运行,改造成效显著:链条使用寿命延长了,更换频率也明显降低,备件采购成本随之下降,同时吸盘作业稳定性也得到进一步提升。
这场看似简单的小改造,不仅是一次技术层面的优化升级,更是管理思路的创新突破,在点滴改进中为生产创造了实实在在的效益。
旧钢筋筑牢硬防线 脱钩风险全清零
在轧钢日常吊运作业中,天车就像一个个不知疲倦的“钢铁搬运工”,每天要完成成百上千次的吊装任务,可原钩头的弹簧压板式防脱钩装置却成为薄弱环节。压板太薄,高强度作业中容易损坏,维修工与操作人员沟通后达成共识,决定对原防脱钩装置进行改造。于是,一场上下配合的攻坚战役悄然打响。
几人围着吊钩蹲了大半天,目光反复在钩头和防脱装置上来回打量,忽然,角落里堆放的废旧螺纹钢映入眼帘,几人相视一笑,一个就地取材的改造思路瞬间形成。维修工梁晓锋蹲在地上画草图,反复测算角度,标注出L形框架的弯折点,维修工周国用角磨机切割钢筋,行车工赵琳则清理钩头积垢,打磨连接部位,确保贴合精准。冰冷的钢筋攥在手里,寒气顺着指缝渗进骨头,三人却浑然不觉,时不时交流调整:“弯折角度再大些,靠自重才能锁得牢”“接口处要磨平整,别卡到吊具……”此起彼伏的讨论声里,一个更坚固、更可靠的防脱钩方案正一步步从草图变成现实。经反复调试,L型重力防脱钩装置终告成型。试车时,开合顺畅、严丝合缝,上线后脱钩风险清零,非计划停机大幅下降。
一次次地尝试与改进,不仅是维修模式的迭代升级,更是工作理念的深刻转变。一线员工将节约意识内化于心、外化于行,从被动维修到主动创新,从独自奋斗到团队聚力,在平凡岗位上以实干破局、以智慧赋能,用一个个“小改造”扛起生产保障、降本增效的“大责任”,交出了一份无愧于岗位、无愧于匠心的不凡答卷。
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