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创新赋能 破难前行跑出“加速度”

2025-06-18 00:00    来源:检验计量中心    作者:王美丽

        面对钢铁行业的严峻挑战,龙钢公司以科技创新为驱动,深度融入生产实践,通过系统性技术攻关与创新创效活动,激发全员智慧潜能,鼓励干部职工立足岗位提出创新性解决方案,有效破解安全生产瓶颈问题,为企业实现扭亏为盈提供核心支撑与持续动能。

“立柱式测量”催生的“生产力”

        “一站定乾坤!以前测一组数据要弯腰5次,现在只需放样1次。”质检工樊拓操作着崭新的立柱式测量仪赞叹道。

        这款由产品质量监督班班长李战鹏自主研发的“钢筋重量偏差测量装置”,自投入生产以来便引发一线职工“抢用”热潮。其设计灵感源于医院体检常见的身高测量仪。传统热轧钢筋重量偏差检测需人工用钢尺反复测量2~5次取均值,不仅效率低下,且容易因人员操作差异引发异议。李战鹏巧妙移植医疗设备设计理念,通过试样腔、测量尺、夹紧头和轨道组成的立柱式测量系统,实现一次放置即精准读数,将单次检测时间缩短80%,误差率降至0.1%以下。这个“金点子”不仅解决了生产痛点,还点燃了更多职工的创新热情。

“百元备件”撬动“四十万风险”

        “荧光仪系统显示‘机箱温度过高,高压关闭’这一故障直接威胁到价值40万元的X射线光管的安全。设备一旦高压异常,光管可能瞬间报废。”精密设备高级工程师姚希望向笔者解释道。

        面对这台集成精密光学元件和复杂电路的老化设备,姚希望并没有急于申请更换新设备,而是践行“低成本、高效能”的创新理念。他从同型号报废设备中拆解可用温度传感器,用几十元的耗材,辅以散热面导热处理,让仪器暂时恢复正常。但他并未放松,对后期使用过程中出现的温度漂移进行再次判断。用电缆扎带对传感器线路进行网络捆扎,成功将振动干扰降低90%,使温度稳定维持在30±0.25℃的理想区间。这项技术改造不仅节省了2万元维修费用,而且成功规避了X射线光管损毁的潜在风险,实现了“微创手术式”的精准维修。

“靶向攻坚”破解气体输入“断档”难题

        热态反应仪是龙钢公司焦炭反应后强度检测的核心设备,一旦出现故障,就会给高炉配矿的精准性造成威胁。专业技师赵贵勤对分析试样过程中出现的气量不足,影响正常分析结果的问题进行深入剖析,通过查看设备原理和评估检验场地,精准定位问题根源。他提出“新增备用气路,构建双路保障”的技改方案,通过优化气路布局,实现在用气瓶与备用气瓶的无缝切换,从根本上消除气体供应“断档”风险,每月节约复样费用1.2万元。

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