近期,公司铁前系统紧盯硬仗清单,以变应变、主动作为,在做细做实上做文章,以干事作风奋力突围,在提指标、优结构、降成本上下茬出招,算好“成本账”,全力打赢企业扭亏脱困、求生图存攻坚战。
做细机尾漏风治理 提质量降电耗
前期,因265㎡烧结机尾密封处漏风严重,影响烧结矿质量且电耗成本较高。公司铁前系统经过精心勘测和反复研讨后,决定将机尾风箱隔板升级改造为浮动式隔风装置,阻断风箱之间的串风,通过阀门调节有效降低机尾风箱内外压差,改善机尾密封处漏风率,减少高温废气产生量,将烧结余热带入环冷机。此举有效延长了烧结矿结晶时间,提高了烧结矿质量和成品率,同时实现了主抽风机效能、余热发电量“双提升”,年可节约电耗费用22万元。
厚料层烧结提质 促生产降成本
公司铁前系统充分调动一线职工参与降本增效工作的热情,拓宽基层降本增效新思路,强化厚料层烧结提质措施落实,通过更换九辊布料器,同步调整平料器高度、底沿距台车炉篦条间距,更换衬板,通入蒸汽,有效提升制粒效果,改善料层透气性及混合料温度,充分利用料层自动蓄热作用,提高上层烧结矿的余热利用率。改造后,增强了料层的氧化性,降低了烧结矿亚铁含量,年可提高烧结矿成矿率1%,创效100余万元。
单辊溜槽再改造 稳质量保顺行
品质是企业生存的根本。烧结作为铁前工序的重要环节,烧结矿质量稳定提升是关键。在烧结过程中,烧结矿经点火炉高温煅烧后运至台车机尾单辊破碎,矿料落差达3米左右,长时间运行因矿料落差冲击大造成单辊破碎机导料箱、支座变形,不利于生产稳定顺行。公司铁前系统结合生产实际,对单辊溜槽进行创新改造,重新设计新底座,并在底座上部用缩短导料箱尺寸,升高安装高度的方式实施安装。运行后,单辊故障率显著降低,导料箱使用寿命延长1倍,降低费用26万元。(炼铁厂 赫齐英 屈冬祥)
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