“柜前压力正常,氧含量在安全区间……”2023年12月29日,随着公司气体安全智慧中心主控工洪亮的报告声,陕钢集团技术进步项目——龙钢公司十万立方米煤气柜无气柜运行改造项目一次性投运成功,为公司气体智慧保供系统又增添了浓墨重彩的一笔。
“2021年,我们进行了十万立方米煤气柜和八万立方米煤气柜并列运行改造,实现了在八万立方米煤气柜检修期间煤气零放散。此次无气柜运行改造实施后,可实现十万立方米煤气柜检修期间煤气零放散,从而达到工艺做‘减法’,能效做‘加法’的目的。”谈到此次改造,能源管控中心气运作业区作业长李刚说道。
无气柜运行指通过实施技术改造,在煤气柜前和柜后增加旁通管,实现煤气柜检修期间回收的煤气不经过煤气柜,直接经加压机加压后送入煤气管网,减少了工艺环节。但,做“减法”听起来简单,实施起来却并不容易。据该单位气体专业技师王喆介绍,转炉煤气是间断回收,因此煤气柜承担着混匀、稳压等重要作用,现在要绕开煤气柜直接输送,就必须克服间断回收、氧含量不稳定、热值不稳定、煤气反窜等安全和工艺风险。
为此,该单位技术团队坚持“没有最好,只有更好”的创新思路,在公司相关职能部门和上下游用户单位的大力支持下,不断探索煤气保供工艺,通过将八万立方米煤气柜进口管道与十万立方米煤气柜旁通管并联,实现了柜前压力稳定,起到了关键时刻的安保作用;通过安装调节阀和快切阀、差压变送器并编制控制程序,达到规定压力时自动切换调控,避免了煤气反窜风险。同时,适时调整转炉煤气回收条件,实现氧含量稳定,把转炉煤气送入高炉煤气管道,实现热值稳定。
为了节约项目实施费用,该单位积极践行公司外委转内协降本增效要求,自主完成了项目规划、设备安装、自动化改造、质量验收等工作,全体人员在不影响系统运行的前提下,利用上下游用户检修时间,见缝插针完成了2个月的紧张施工任务和72小时的最后碰口作业。在室外零下十几度的低温中,大家战风雪、斗严寒,挥动着焊钳、割枪、扳手等工器具,紧盯着仪表上每一个变化的参数,精心焊接安装,精准调校试验,克服了高空作业、有限空间作业等诸多困难,用责任和担当在冬日钢城绘就了一幅“靓丽”的风景线。
一分耕耘一分收获。无气柜运行改造项目投运后,将实现八万立方米煤气柜和十万立方米煤气柜两个系统无缝切换,彻底解决煤气柜检修造成煤气放散的行业难题,有效减少转炉煤气放散量,产生显著经济效益和环保效益,为能源稳定、高效保供奠定坚实基础。
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