6月份,轧钢厂按照“降低生产成本 实现效益最大化”工作思路,聚焦提质增效新路径,从细处着手,集智凝智,通过一系列改造破解生产难题,为生产稳定顺行提供有力支撑。
自制出炉炉门降成本保安全
板带加热炉出炉炉门属于端进端出的形式,加热炉正常运行3个月左右,由于炉压变大,导致出炉口温度过高,容易对出炉炉门造成损伤。为保证安全生产,降低生产成本,延长炉门使用寿命,经技术人员商讨,决定结合炉门框架图,自制炉门,即利用中间坯废料制作框架,废旧打包丝自制炉门锚固钩,用浇注料进行浇注,形成炉门。并利用停机检修进行更换,目前正在试用阶段,运行良好。据悉,此项自主改造,年可节约费用10万元。
改造冲渣泵管道省人力降成本
板带现有入炉冲渣泵出口进口管道与集水坑之间通过方盒连接,因集水坑墙壁太厚,管道无法直接与入炉冲渣泵连接,导致起泵困难,入炉冲渣渠容易堵塞。为解决这一难题,经技术人员研究,决定将入炉冲渣泵移位,在入炉冲渣泵坑钻出合适的孔型,确保管道直接与泵体连接,达到随时起泵的目的。改造后,入炉冲渣渠再无堵塞现象,不仅降低了人员劳动强度,而且每月可节约费用2万元。
三角区提升泵加装底阀降成本提效率
目前,板带三角区提升泵在启泵前,必须先启动真空泵,水压上来后再开启提升泵,此操作需要5分钟左右,影响生产效率。针对此问题,经技术人员研究,决定在三角区提升泵进水管道口加装底阀和补水管道,启泵时,可直接通过提升泵进行抽水,从而达到随启随用的目的。改造后,有效杜绝了因真空泵漏水及抽水困难的现象,同时提高了生产效率,年综合创效1.6万元。
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