二季度以来,轧钢厂以“提效率、降成本、强系统”为主线,引领全体干部职工立足岗位,集智凝智,通过小技小改破解设备难题,为生产稳定顺行提供有力支撑。
磨损动迷宫环“整旧如新”延寿命
轧机动迷宫环和轧辊进行装配时,为防止连接脱落,利用材料热胀冷缩的性能进行过盈装配,由于多次利用后动迷宫环内径变大,与轧辊不能紧密贴合,导致轧机上线动迷宫环转动摩擦,容易造成烧轴承事故。为解决这一难题,经技术人员现场观察测量分析,决定对动迷宫环内径对角进行补焊,确保动迷宫环内径尺寸合适,上机后动迷宫环再无转动现象,提高了轧机装配质量,杜绝了因动迷宫环转动造成烧轴承,年节约备件费用5万元。
水蚀张立柱“重获新生”再利用
改造前,轧机张立柱因轧线冷却水长期冲刷磨损、锈蚀严重,导致轧机压下配合尺寸发生变化,无法装配使用,不仅影响装配效率,且耗时费力。针对这一问题,经技术人员现场测量分析,决定对张立柱与压下配合部位进行切割、焊接,同时修复磨损部位,利用车床再加工,从而达到修正配合尺寸的目的。改造后,轧机拆装方便,极大地提高了轧机装配作业率,降低了人员劳动强度,年综合创效12万元。
问题铣床“返老还童”又上岗
改造前,该单位生产准备1#、4#铣床因设备老化问题暂停使用,导致现场待加工轧辊堆积,影响生产且工作效率低。为解决这一难题,技术人员结合现状,决定将各主轴电机、老化线路、控制面板等部件进行技术改造,实现备件资源再利用。改造后,上线使用效果良好,不仅满足了现场使用技术要求,而且提高了工作效率,确保了生产稳定顺行。
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