近期,炼钢厂动力作业区紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,立足岗位、群策群力,从一点一滴处抠细节、降成本,凝聚全员智慧力量,深挖降本增效潜力。
螺旋提升机新安装,创效益
炼钢厂老区转炉浊环中间池沉淀积渣在回收利用中,因含水量较大,造成转运过程中滴水污染环境,再利用时还需添加辅料降低水分,增加生产成本。为解决这一难题,该作业区结合新区一次除尘污泥净化系统工艺,通过前期设计及现场反复核查,决定新增一套粗颗粒螺旋提升机。此螺旋提升机安装运行之后,使污泥含水量降低到之前一半,有效减少了污泥球加工成形时辅料消耗,提高了炼钢转炉浊环水系统净化速率及水质指标,月创效34万元。
结晶器水循环巧改造,省费用
近期随着气温升高,冷却器外喷淋水循环冷却效果较之前降低,导致结晶器水温升高,影响结晶器铜管冷却效果,降低了结晶器铜管通钢量。为解决这一难题,该作业区技术人员根据现场实际工艺条件,决定对结晶器冷却水工艺进行优化改造,在冷却塔循环水箱中间部位增开一个溢流口,安装引流管道及控制阀,将循环水引至溢流管道,流入冷水池。通过此项改造,使结晶器冷却水循环速度加快,提高了结晶器铜管的通钢量,年可节省费用10万余元。
风机连接装置再利用,降成本
炼钢厂老区上料风机电机一直采用的是柱销联轴器,当风机启动时扭力较大造成弹性圈损坏,导致联轴器内孔磨损、风机振动增大,影响正常生产。为确保风机稳定运行,该作业区技术人员通过现场调查试验,决定对老区3#风机进行加工、修复。经改造更换后效果良好,减少频繁启停风机造成的电耗,降低了人员劳动强度,年可降低备件费用2万余元。
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