为进一步提高轧机装配质量,2月份,轧钢厂生产准备作业区引导一线员工立足岗位,在机加和装配工序系统实施多项优化改造,提质增效显著。
精研细创加工方法 尼龙板保强度促生产
改造前,短应力轧机底座尼龙板在更换时需进行配合钻扩孔,由于尼龙板硬度低,无法利用钻头切削倒角自主定位,易造成与底孔不同心,出现U型沉孔现象,降低尼龙板强度和使用寿命。针对此问题,经技术人员研究,决定设计阶梯钻,利用阶梯钻的无刃小端进行定位,大端进行扩钻沉孔。改造后,不仅杜绝了U型沉孔现象,改善了尼龙板强度,而且避免了尼龙板异常断裂造成的零部件损坏,可节约维修人工费用3万余元。
精准改造调节螺杆 减少旋转力矩降成本
改造前,棒二轧机导卫梁上下调节螺栓原设计为M30螺杆,由于旋合长度较长,螺杆锈蚀胶合后,恢复需要的旋转力矩非常大,难以修复,往往只能更换螺杆组件全套。为解决这一难题,经技术人员研究,决定将导卫梁上下调节螺栓精准改造为M24螺杆,同时使用标准螺母进行安装,改造后,缩短了螺杆锈蚀胶合状态下恢复调整所需的旋转力矩,对在线运行轧机提供了强有力保障,同时节约备件费用5000余元。
精细测量精准加工 巧加装配余量保精度
改造前,350型短应力轧机原设计拉杆装配轴向约0.1毫米,轧机调整时力矩较小,易造成轧机轴向间隙过大,不耐用,无形中增加了备件消耗。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定精细测量,配制铜套对拉杆装配采用约0.2毫米的压合量。改造后,提升了轧机使用寿命,减少了人员劳动强度,同时年创效4万余元。
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