新年伊始,轧钢厂高线作业区进一步细化各项成本指标,紧盯目标不放松,紧盯异常不放过,从细处着手,积极引导员工在精益设备、智能改造等方面进行自主改善,深挖内潜,助力企业提质增效。
脱水器巧装“取样头”保安全
加热炉脱水器每季度需进行一次冲洗,主要目的是为了排除煤气主管及脱水器内的积渣。由于常规取样头设在脱水管道一、二道阀门之间,冲洗加热炉脱水器时,发现脱水管二道阀与脱水器管道之间仍然有煤气残留积存,影响人员作业。针对此问题,技术人员结合区域实际,决定在脱水管二道阀与脱水器管道之间开孔加装取样头,便于日常快速检查脱水器管道与主管道之间闸阀是否堵塞,确保冲洗加热炉脱水器时,管道内吹扫氮气置换煤气不留死角,人员作业安全。
安装液位监测报警系统稳生产
炉底水封系统是加热炉重要的安全设备,由岗位工定期观察水封槽液位的高低。由于实际生产中步进梁不断运行,加上炉压波动,水封槽无法实时监测液位,一旦发生平衡管堵塞或者槽体损破漏水等情况,易造成炉底步进机构烧坏或变形,直接影响生产。针对此问题,经技术人员研究,决定在水封槽侧面加装一个液位计,将监测数据实时传输到加热炉主控室电脑画面,并设置液位报警程序,便于操作人员关注液位,避免因水位过低造成炉底步进设备烧坏,有效延长了设备使用寿命,确保了生产稳定顺行。
移钢机驱动巧改造提效率
冷坯台架移钢机由液压驱动运行,由于生产过程中移钢机动作频繁且承重大,易造成油缸漏油,影响现场环境且存在安全隐患。针对此问题,经技术人员现场观察,决定对冷坯台架传动机构进行改造,即将移钢机的液压驱动改装为电机驱动,从而达到冷坯台架移钢机运行需求。改造后,不仅降低了人员劳动强度,提高了作业效率,而且节约了油耗,大幅提升了现场作业环境,年创效2万余元。
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