元月份,轧钢厂高线作业区以“稳生产、提指标、优结构、降成本、增效益”为核心,引导一线员工立足岗位,从细处着手,通过小技小改深挖内部潜力,助力企业提质增效。
巧改造稳生产增效益
改造前,钢坯入炉时通过台架升降及平移,将钢坯放置辊道上,整个过程采用液压控制系统完成。由于液压控制系统与台架较近,热钢入炉时,因温度过高导致液压控制系统密封垫损坏,台架无法工作。影响生产。为解决这一问题,经技术人员现场观察,决定将液压控制系统移至平台下,缩短液压主管路,同时制作支架将液压控制系统整合与液压缸连接。改造后,液压控制系统周围温度降低,日常点检及维护更加便捷,月节约误机0.5小时,年综合创效4万元。
优化控制方式稳性能
根据生产工艺需求,轧制钢材时必须通过温度、料型、冷却等相关控制方式,才能达到钢材性能稳定。由于设计因素,冷却水无法达到工艺需求,存在水压、流量不稳定现象,调整时,需联系电工到现场调整穿水增压泵变频柜频率,费时耗力。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定优化控制方式,从PLC远程柜至增压泵变频柜重新敷设一组控制电缆,并修改PLC远程柜程序及电脑画面,实现远程控制。改造后,岗位工可实时对增压泵的频率进行调整,增减冷却水,确保生产工艺稳定,提高钢材性能。
精准优化程序稳生产
改造前,精整区域打包机通过程序设定,将C型钩上的钢卷进行捆绑,自动完成打包操作。由于C型钩挂上钢卷在运行过程中会出现倾斜现象,导致打包过程中C型钩大梁及销子易断,PF链承重轨变形,直接影响生产。为解决这一难题,经技术人员研究讨论,决定对打包机程序重新设定,将原来的一次性上升改为分段式上升,杜绝C型钩挂上钢卷在运行过程中出现倾斜现象。改造后,有效提高了打包效率,延长了设备使用周期,确保了生产稳定顺行。
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