元月份,炼铁厂烧结作业区干部职工积极响应公司“挖潜增效促发展,奋战元月开门红”劳动竞赛活动,集思广益、大胆创新,深入开展一项项小技小改等降本挖潜工作,全力推动生产成本持续降低,助力生产经营实现元月开门红。
加装皮带支撑滚筒 降成本
以往,该单位265㎡烧结机混1#皮带机头横梁处采用两组普通托辊支撑。实际生产中,因托辊负荷较大,容易造成托辊频繁损坏和运输皮带磨损,导致设备寿命减短和备件成本增加。
为解决这一问题,该单位设备维修人员多次商讨后,决定在混1#皮带机头运输下带加装一组滚筒,并加固支撑装置,确保支撑皮带不与机头横梁发生磨损。改造后,大幅延长了皮带使用寿命,有效减少了设备故障停机次数,预计年可节约备件费用3万余元。
设计阶梯溢流溜槽 保顺行
改造前,由于烧结机单辊溜槽较高,时常造成单辊溜槽两侧破损现象,导致检修都需对溜槽进行补焊维修,且效果不佳,容易出现撒料现象。
针对以上问题,该单位设备和工艺技术人员多次实地考察后,决定一方面拆除单辊溜板,重新设计溢流溜槽,并在溜槽上部安装刮料块,下部安装挡料块;一方面在导料箱的两侧安装耐磨块,对导料箱立板进行浇筑。改造后,单辊运行平稳,延长了溜槽使用寿命,年可创效40万元。
料仓增设存料台阶 增效益
据了解,该单位265㎡烧结机原单辊集料仓内部设计为钢板衬铁,但因衬铁与高温物料长时间接触,致使钢板衬铁磨损较快,容易造成集料仓漏料现象。
在发现这一现象后,该单位技术人员抢抓烧结机检修时机,通过清除仓内物料、在集料仓破损面增设存料台阶、落料处安装耐磨衬铁等措施,有效消除了上述问题。改造后,不仅杜绝了物料抛洒,改善了现场环境,而且集料仓仓壁使用寿命直接提高到1年以上,年可节约成本5万余元。
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