临近岁末,炼铁厂干部职工坚持“一切围着生产经营转,一切为了经济效益干”的经营理念,紧盯年度降本增效目标任务不放松,集思广益、集智克难,快速打出降本增效组合拳,持续挖掘铁前降本潜能,助推企业跑赢年末收官最后一公里。
学以致用 破解难题有窍门
该单位原料二区是高炉原料保供的前沿阵地。实际生产中,原料振筛设备受原料长时间侵蚀和冲刷,容易造成振筛方管发生破损和给料机电机频繁损坏,制约高炉冶炼原料高效保供。
针对这一问题,该单位工艺技术和设备维修人员抢抓设备稳顺时机,一方面通过自主制作振筛备用方管,预防方管破损无可备用设备;一方面拆除具有位置高、风险大、难度系数大的给料机,置换已维修的给料机,备用设备和在线运行设备周期性进行更换,确保高炉正常物料保供。改造后,缩短了维修时间,降低了劳动强度,预计年可降低维修费用10万余元。
小技小改 降低成本有妙招
该单位原料二区1系统关键设备给料机位于地仓处,主要负责为1#、2#高炉供应各类原燃料。因仓嘴和给料机底板受原燃料长期侵蚀,容易出现底板破损、漏料现象,导致设备维修频次增多,维修成本升高。
为解决以上问题,该单位设备技术人员经现场调研,决定对给料机进行改造,通过拆除给料机、缩短仓嘴尺寸、加装仓嘴台阶式液压自动控制仓门等措施,有效解决了上述问题。改造后,进一步提高了下料速度,延长了仓嘴使用寿命,降低了生产成本,且可进行推广使用。据统计,此次改造1系统地仓8个仓嘴可节约成本17万元。
变废为宝 颗粒归仓有秘诀
据了解,该单位高炉在实施停炉检修过程中,发现从炉缸清理出的炉料混合物中有大量可利用的原燃料。若能将其二次利用,可进一步降低生产成本。
该单位结合炉料混合物化验成分后,细化制定了其二次利用方案。此方案首先通过人力和机械将大型废状物和物料分开,再将可用的燃料和矿物运至料场进行筛选,筛选过后的原燃料重新入仓进行高炉正常冶炼。以上方案实施后,目前已回收利用炉料混合物360吨,可直接为企业节约原料成本百万元以上。
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