12月份,轧钢厂紧扣“节能增效轧制”生产理念,引导一线员工立足岗位,从细处着手,通过小技小改深挖内部能耗,助力企业打赢降本增效攻坚战。
优化风冷线辊道启动程序降成本
生产期间,若轧线需要导卫更换时,风冷线辊道还正常运转,造成设备空耗。若将风冷线辊道停止,由于温度过高,造成风冷线辊道冷却不均匀,容易引起辊子变形,影响生产。针对此问题,经技术人员现场观察,决定修改风冷线区域自动化程序,实现轧线更换导卫时,风冷线辊道自动延时两分钟后低速运转。此举有效节约了电能,减轻人员劳动强度,月创效1万余元。
导管设计改造降误机增效益
改造前,高线原11架、13架轧机滚动出口为“导管+导辊”式结构,在实际使用过程中易出现支臂断裂,导致轧线堆钢。针对此问题,技术人员对下线导卫进行拆卸,发现导管内部无预扭角度,依靠出口导辊进行强制扭转,从而导致导辊、支臂冲击力过大,造成支臂断裂。找到问题后,技术人员自行设计导管图纸,重新加工制作新导管,上线使用效果良好,大幅降低了人员劳动强度,减少了误机,综合创效2万余元。
巧改供水管道降成本促生产
改造前,高线模块轧机冷却管道和四段穿水供水管为同一主管道,由于两处所需压力及流量不同,正常生产期间,导致穿水箱能源浪费,且阀门易损坏,影响生产。针对此问题,经技术人员现场勘查,决定在模块增压泵进水管道前重新制作φ150管道,单独为四段穿水箱供水,原主管道正常供应模块轧机及高压水封。改造后,有效降低增压泵能耗,穿水处气膜阀冲击变小不易损坏,综合创效9万余元。
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