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盘活创新改造“聚宝盆” 推进提质增效常态化

2021-12-09 15:54    来源:轧钢厂    作者:杨妮

        12月份,轧钢厂板带作业区号召全体干部职工把“创新改造”和“修旧利废”贯穿于安全生产、系统检修等工作中,集智破瓶颈,夯实设备基础,助力企业提质增效。

       

 出炉辊道冷却水管改造简化操作提质量

        改造前,加热炉出炉辊道冷却水管靠近出炉侧,温度较高,当冷却水管出现偏移,导致出炉辊道冷却不到位,加快辊道磨损,加之冷却水直接浇在钢坯底部,造成钢坯上下温差较大,影响成品质量。为解决这一难题,经技术人员研究讨论,决定将出炉辊道冷却水管加长至3米,使管道末端位于出炉辊道电机之后。改造后,可大幅提高出炉辊道使用寿命,避免因钢坯上下温差较大造成的产品质量问题,同时降低人员劳动强度,年综合创效3万元。

        

加热炉汽包蒸汽并网管道改造节约能源

        加热炉汽包蒸汽并网经常会出现放散现象,造成能源浪费。经技术人员现场调研,发现加热炉汽包蒸汽并网的管道管径偏小,蒸汽流入主管路不顺畅,造成汽包压力大于放散压力,从而导致蒸汽放散。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定在放散管重新安装一路管径较大的管道连接主管路,同时增加电动控制阀和逆止阀,达到增加蒸汽并入管道的流量,避免汽包憋压造成放散。改造后,有效避免了汽包蒸汽放散,提高了能源利用率,月创效2.5万元。

        

辊道辊轴承位修复再利用降成本

        轧线辊道辊由于长期在线运行,轴承因缺油、润滑不到位,轴承容易损坏,进而导致轴承位磨损后尺寸变小,安装更换新轴承时,因尺寸不合理会加快轴承损坏周期。为解决这一问题,经技术人员现场分析,制定改造方案,对磨损的轴承位进行补焊后,利用车床重新加工,确保轴承位尺寸达到安装要求。改造后,经上线使用效果良好,月可节约备件费用1.5万元。

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