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抓牢保供“专业课” 深挖内潜降成本

2021-11-24 16:48    来源:炼铁厂    作者:程略

       11月份,炼铁厂原二作业区干部职工牢固树立长期过“紧日子”思想,紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,坚持以抓牢保供“专业课”为降本增效主要抓手,两眼向内、深挖内潜,助推企业生产成本持续降低。

课件一:溜槽改造 解决运输“肠梗阻”

       改造前,该单位高炉上料皮带运输系统因供料环节较多,长时间受原料冲刷,容易造成运输溜槽磨损和落料点不正,导致运输皮带发生跑偏现象,制约高炉原料高效保供。

       针对这一问题,该单位设备维修人员经过现场仔细勘查,最终决定对溜槽进行宽度收缩、纵向加长改造,通过将以往内部铺设道牙的溜槽改为大台阶式溜槽,并让溜槽落料点统一集中在皮带中心线上等措施,有效解决了溜槽不耐用、易被物料磨损等问题。改造后,不仅大幅降低了设备维修频次,而且进一步保障了供料系统高效顺行,预计年可降本8万余元。

课件二:保暖润滑 打好冬季“预防针”

       冬季,设备的防寒保暖对生产尤为重要。以往,该单位上料区域振筛激振器常因润滑不到位或设备保暖等原因,容易引发设备故障。

       为解决上述问题,该单位设备技术人员提前着手,一方面通过详细排查设备跑冒滴漏问题,通过在设备附近加暖气管、外围管道进行防寒包覆等措施,确保冬季设备保暖需求,促进生产顺行;一方面针对激振器加油嘴频繁漏油等问题,通过制作与油嘴尺寸相同的堵油嘴等改造,确保激振器润滑油持久储存,进一步延长激振器使用寿命,预计年可降本10万元。

课件三:消除隐患 保障安全“基本盘”

       据了解,在实际生产中,该单位因振筛数量多、振动频率快等因素,容易造成振筛筛体方管裂缝和给料机钢丝绳断落,导致给料机无法供料,不利于安全生产。

       为保障系统安全生产长期稳定顺行,该单位设备和工艺技术人员巧妙制定改造方案,通过在易出现裂缝的筛子方管处加装备用方管、在给料机钢丝绳原有吊挂部位增添一道新钢丝绳等措施,第一时间消除了上述安全隐患。改造后,不仅有效预防了设备事故发生,保障了安全生产,而且维修频次大大降低,延长了筛体使用寿命,年可降低维修费用3万余元。

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