11月份,轧钢厂紧扣“节能增效轧制”生产理念,从细处着手,积极引导全员在小技小改、岗位创新等方面出新招、实招,助力企业提质增效。
巧改控制省时间促生产
线材精轧机组前卡断剪主要用于高速区出现废钢时,阻止轧件进入精轧,以减少精轧机组废料箱废料堆积量,缩短处理废钢时间,更好地保护精轧辊环。由于影响卡断剪动作的因素较多,当卡断剪出现误动作时,故障难以查找,影响生产。针对此问题,该单位技术员现场观察,将影响卡断剪动作的因素在plc程序进行分析,并通过wincc画面进行实时监控,可实现卡断剪动作故障时快速查找原因,减少误机时间,确保生产稳定顺行。
增加锥形套提效益稳生产
线材B线风冷线在正常生产中,由于集卷桶处挂钢进入芯棒落点极不稳定,容易形成乱卷,导致生产中断。针对此问题,该单位技术人员现场勘察,研究讨论,决定对B线风冷线18段、19段锥形辊进行改造,通过增加锥形套和防护板,可实现钢材平稳运行到集卷桶均匀下落。改造后,上线使用效果良好,再未出现集卷桶处卡钢、挂钢现象,降低了人员劳动强度,年创效22.97万元。
巧加垫片增寿命降成本
由于线材15#、17#出口导卫单边磨损严重,不仅影响生产,而且增加了备件消耗。经技术人员现场查看、测量,发现导卫中心线与轧制中心线偏离,导致辊环下方垫片磨损严重。发现问题后,经技术人员和操作人员研究讨论,决定采用Φ10毫米钢板加工一种特制垫片,同时将垫片安装于外滑环上,使滑环与辊环之间保持一定距离,确保进出口导卫中心与轧槽中心在一条水平线上。改造后,不仅满足了生产需求,延长了导卫在线使用寿命,而且降低了备件消耗,年综合创效3万元。
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