10月份,轧钢厂棒二作业区紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,破解生产疑难问题,为冲刺全年利润目标奠定坚实基础。
电动拉槽便捷又省力
轧线换槽换辊后,由于对槽面的拉焊情况不同,常常出现打滑现象,无形中增加误机时间,影响生产。针对这一问题,该单位技术人员研究讨论,决定制作特殊装置带动轧辊转动进行拉焊,即在轧辊头的非传动端加装电动马达,制作线下电动转辊拉槽设备,该装置可实现线下匀速拉槽,也可加装同样设备上下轧辊同时拉焊,上线排料后直接过钢。改造后,有效避免了线上拉槽的风险,降低了人员劳动强度,提高了作业率。
挡板加固降误机增效益
精整区域打捆辊道齐头挡板在日常使用过程中频繁撞击,导致挡板破裂,预埋螺栓断裂,挡板出现晃动,影响钢材正常打包出库。为解决这一难题,经技术人员现场多次勘察,制定实施方案,在打捆辊道齐头挡板南北两侧打孔,预埋螺栓,同时使用30毫米厚钢板焊接在挡板底板,对预埋螺栓安装紧固,增加其稳定性。改造后,上线使用效果良好,该区域挡板再未出现晃动现象,大幅降低了误机时间,确保钢材正常打包出库,年创效4.8万元。
微调间隙促生产提质量
棒材生产中,冷剪剪刃间隙是否合适直接影响钢材剪切端面质量。由于冷剪滑板铜套和滑板磨损,导致滑板和冷剪剪体不能完全贴合,造成剪切斜面、弯头严重,影响钢材外观质量。为解决这一难题,该单位技术人员对其进行改造,在冷剪剪刃的卡槽和卡紧块上端加装打包带,确保滑板和冷剪剪体完全贴合,达到冷剪剪刃垂直剪切的目的。改造后,解决了因剪刃间隙不合适造成的钢材剪切斜面及弯头等质量问题,满足了轧制需求,进一步提升“禹龙”品牌形象。
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