近期,能源检计量中心通过成立员工科技创新小组,充分发掘技术人员创新潜力,以小发明、小改造解难题、增效益,为企业高质量发展积极做贡献。
小发明创效益
内螺纹常规加工采用扳手夹持丝锥,尾座装夹顶尖,缓慢找到工件中心后定位攻丝的方法,这样操作工人劳动强度较大,加工效率低下,并且存在一定的安全风险。为解决这一问题,该单位技术人员设计了一种内螺纹高效加工制作工具。利用60mm圆钢,经车削、铣削、钻孔,制作成内四方套,与车削好的5号锥柄进行焊接,最后将内四方周围锥丝,配合固定螺栓,制作改进成型,一端使用尾座或钻床固定套筒夹持,采用一夹一顶的方式随机床进行攻丝操作。此套工具结构简单、经济实用、操作高效,年可创效约2万元。
小创新保顺行
该单位电气作业区1#、2#高炉炉前高压室皮带电机柜控制回路断路器不能合闸。针对此问题该作业区检修工段组织技术骨干经过认真检查确认,判断故障点为分合闸主板损坏、闭锁电磁铁损坏。技术人员与生产厂家讨论后经过小心求证,从报废高压断路器上拆除分合闸主板和闭锁电磁铁,更换到有故障的高压断路器皮带电机柜。经通电测试高压断路器合闸正常,消除了故障隐患,保障了高炉系统稳定运行,同时节约备件费用约1.5万元。
小改造解难题
高压电动机开关柜不能正常合闸,电动机无法启动,每次排除故障时间长,影响生产顺行。该单位技术人员在高压室开关柜上加装外接跳闸信号投切连片,将外接跳闸信号线接在投切连片上,正常运行时连片投入运行,当电动机跳闸发生故障时,打开连片断开外围跳闸回路,将高压开关柜转至试验位置进行传动试验,如果主回路断路器能合闸即可判断为外围低压故障,如果主回路断路器不能合闸则判断为高压柜控制故障,有效地缩小了故障查找范围,待故障处理完毕,只需投上外接连片,设备即可转运行,电动机正常启动。此方法能够快速识别故障,极大地缩短排查故障时间,有很好的推广价值。
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