为推进“金点子”的转化和实施,三季度,炼钢厂电仪作业区员工牢固树立过“紧日子”的思想,积极参与“金点子”活动,促使全员创新的末梢神经进一步延伸到班组、岗位,成为创效的“金钥匙”。
“双保险”,为转炉保驾护航
氧枪是转炉炼钢的重要设备,钢水的吹炼位置都要靠编码器,将氧枪位置信号通过PLC卡件传递到转炉CPU进行集中控制,运行频繁。一直以来,由于现场环境影响因素较多,一旦编码器失控,影响正常生产。为确保氧枪安全运行,该作业区技术员结合氧枪设备特点,选择在氧枪合理位置加一套编码器,充分利用自控智能优势,从程序的编写、硬件及画面的组态,将两个编码器采集数据进行比较,及时管控误差范围,从而实现了转炉氧枪运行“双保险”。改造后,不仅满足了工艺、安全需求,实现了氧枪位置的精准控制,而且确保了现场设备维护的便捷、高效。
集中控制,省“薪”又省力
针对炼钢厂动力老区水泵房操作室分布广、范围大、集中管控不便,造成人力资源浪费这一现象。该作业区技术人员通过画面模拟、现场实践,把分散在各区域的水泵参数集中到一起,统一控制,开关泵操作信号由电脑画面操作实现,现场安装监控集中到操作室,岗位工在操作室实时了解现场设备运行情况,并在出现异常时第一时间进行处理。经优化改造,实现了泵房画面合并监控,便于集中统一控制,降低了人员劳动强度,减少了人力资源浪费,预计年创效76.8万元。
变频器改造,精打细算过日子
炼钢厂转炉倾动系统是炼钢的关键设备,原2#转炉倾动系统启动速度慢,对现在快节奏生产转炉操作信号响应迟缓。加之变频器长时间运行,内部整流逆变等元器件均有不同程度损坏,在生产过程中周期性出现过流故障,影响正常生产。该作业区技术人员安装三菱变频器,充分应用三菱变频器稳定性好、故障率低、响应快、使用寿命长、界面操作人性化、简单易学,价格优惠的特点。改造后,有效提高了生产效率,年创效13余万元。
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