今年以来,能源检计量中心紧盯“国内一流 行业领先”总目标,坚持目标导向、问题导向和结果导向,牢固树立“以效益为中心”的经营理念,以“降成本、提指标、增效益”为抓手,助力提质增效工作迈上新台阶。
优化管道补水,提升发电量
公司炼钢一区余热发电机组射水箱补水管道流量小、压力低,不能满足射水箱温度工艺要求。对此,该单位组织相关技术人员,经过现场查看分析,对射水箱补水管道加装加压泵,实施后管道压力由0.3兆帕提升至0.6兆帕,每小时流量由1.6立方米提高至2.5立方米,射水箱温度由之前的41摄氏度降低至35摄氏度,真空度提高2千帕,发电效率提升约1%。
改进生产工艺,降低运行成本
公司450平方米烧结脱硫脱硝系统自投运以来,各子系统一直运行稳定,但随着烧结原料变化,生石灰日消耗量高达75吨。为此,该单位组织技术人员对生石灰消耗的影响因素进行罗列分析,通过制定防范措施,在保证布袋脱硫灰黏度的情况下,不断改进生产工艺。将生石灰制硝石灰的关键设备——硝化器的温度由原来的140至160摄氏度逐步调节至110至120摄氏度,通过多喷水进一步提升硝石灰反应率,从而使生石灰日消耗量降低至36吨,月降低运行成本40余万元。
实施技术改造,保证供电稳定
公司石灰破碎高压室由于运行时间较长,设备老化较为严重,且该高压室真空断路器额定短路开断电流仅为25千安,不能满足目前公司供电系统最大短路电流要求,易造成设备事故。针对此问题,该单位技术人员经过现场查看,对该区域供电系统进行调研后,通过实施技术改造,将石灰破碎供电负荷直接转移至周边新建钢渣高压室,实施后可将石灰破碎高压室退出公司供电系统,确保供电系统长期安全稳定运行,同时可回收高压电缆约150米,创效约3.5万元。
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