8月份,轧钢厂全体干部职工紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,立足岗位、创新创造,集智破解生产难题,为生产顺行提供了强有力支撑。
创新思维方式保安全
该单位板带作业区轧线南侧格栅后、卷取下料小车区域内没有收集坑,若液压设备发生故障时,会产生一定量的油水混合物,导致油水平铺面积大难于清理,加之此处处于高温区域,存在较大安全隐患。针对这一问题,该单位技术人员经现场查看,讨论分析,最终找到“对症下药”良方,即在下料小车周围设置油水收集坑,同时在格栅油管沟槽最深处设置抽取坑,便于人员放置水泵抽取油水混合物。改善后,杜绝了安全隐患,减轻了作业人员劳动强度,提升了现场环境。
精细改造巧解难题
因轧线定期检修使钢坯在加热炉内停留时间较长,造成钢坯两头弯曲,导致钢坯出炉易碰撞到出炉辊道轴承座上发生卡钢、倾斜,影响生产节奏。为解决这一难题,该单位技术人员主动作为,经现场实际测量,发现推钢机每次拖钢时,弯曲的钢坯两端最低点和钢坯中间的最高点相差20公分,导致拖钢碰到出炉辊道轴承底座发生卡钢。为此,技术人员与维修人员协同配合,利用废旧钢板将推钢机前端加高20公分,有效解决了钢坯出炉卡钢、倾斜的问题。此举,大幅降低人员劳动强度,月综合创效4万元。
创新设备改造增效益
板带作业区加热炉炉区辊道均采用普通透盖,每次更换辊道时均需要使用10个螺栓在轴承座上固定。由于更换加热炉炉区辊道是常态化作业,加之处于高温区域,无形中增加了作业人员劳动强度。为破解这一难题,技术人员查阅资料,探讨研究,最终决定对透盖进行改造,即将原来螺栓紧固的透盖改造为嵌入式透盖,每次更换加热炉炉区辊道时,只需提前备好辊道,安装上轴承座压盖、紧固两条螺栓即可。改造后,操作便捷,降低了人员劳动强度,月综合创效8万元。
()
|
陕公网安备 61058102000140号