八月份,炼铁厂干部职工紧盯“双目标”任务,聚焦设备升级改造,协同联动、深挖内潜,在铁前节支降耗上持续发力,努力实现生产成本效益最大化,助推铁前年度挖潜增效任务早日完成。
自动加水控制系统优化升级,降低生产成本
该单位450㎡烧结机冷一带自动加水系统安装后,虽然运行正常,但经技术人员现场测试发现,若加水系统温度设定值为固定120摄氏度时,将无法完全满足动态料面温度调节。为满足生产需求,实现精准可靠的加水降温,该单位决定对自动加水系统进行优化升级,通过在PLC控制系统中,将原来的温度固定值输入修改为手动操作,并增加自动调节功能等措施,一举实现了人员实时监测料温,有效杜绝了能源浪费。改造后,皮带料温不仅随时可控,而且完全满足生产工艺需求,预计年可降本5万元。
油站电气报警装置升级改造,减少故障损失
据了解,该单位400㎡烧结机一混液力耦合器是依靠稀油站日常润滑,油站的正常运行直接将影响混合机工作效率。当油站控制箱因故障断电,容易造成无报警信号,无法及时告知岗位人员,存在较大安全隐患。为彻底解决以上安全隐患,电气技术人员通过从设备外部另取供电电源,用中间继电器辅助点控制报警器,并在操作室安装声光报警器,大幅缩短了故障排除时间。改造后,如遇稀油站总电源断电,继电器、报警器将同时动作,操作人员可第一时间进行快速处理。此次改造不仅年可降本8万余元,而且具有推广使用价值,现已应用到其它稀油站。
皮带防堵料装置成功上线,杜绝设备停机
改造前,该单位265㎡烧结机成3#带为双回路过料系统,但在生产中,若下料仓口遇大块料时,容易造成下料口堵塞,制约高炉正常供料。针对这一问题,设备技术人员成立QC攻关小组,经过对皮带流量、振筛负荷等运行状态分析,决定在下料口仓口安装一个活动门,并设计加装限位开关,有效杜绝了皮带停机事故发生。此外,技术人员还将限位开关信号引至PLC系统中,增加画面和报警记录,便于维修人员及时查看故障记录,有效提高了作业效率和生产效率,年可创效11.44万元。
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