八月份,炼铁厂干部职工坚持以降本增效为切入点,精算账、算精账,大力推行“修旧利废、降本增效”活动,助力生产成本持续降低。
淘汰钢板“上岗”记
改造前,该单位选矿球磨机在生产过程中容易出现压力波动状况,造成球磨机温度过高,轻则导致设备损耗,重则导致生产系统非正常停机。为解决以上问题,维修技术人员经过反复讨论后,决定对选矿球磨机联合给矿器弧板进行加固,根据给矿器弧板尺寸,将以往淘汰的废旧铁板进行二次加工、裁剪,并加固安装至球磨机上等措施,有效提高了球磨机稳定性。改造后,不仅增加了弧板耐磨性,而且球磨机使用寿命得以延长,预计年可降本12.5万元。
废旧极板“瘦身”记
该单位1#、2#高炉油库、电机库地处运输铁路沿线区,长期受周围环境影响,区域防护栏杆、厂房围栏不同程度出现生锈、腐蚀等现象。针对这一现象,该单位根据不同区域的使用需求,决定自给自足,通过将更换下来的电除尘废旧极板进行裁割再利用,广泛用于铁路沿线护栏改造、厂房封堵、油库厂房搭建等项目,实现了废旧极板二次利用,不仅进一步美化了铁路沿线环境,降低了环保风险,而且降低了备件更换费用,年可节约费用8万余元。
小零部件“组装”记
电动执行器是高炉煤气系统、调压阀组、风机开关等部位常用的设备之一。在实际生产中,因长时间不间断运行,容易出现电机运转失灵、信号显示不准确等现象,造成备件更换频次高,不利于高炉生产系统长期顺行。为进一步降低生产成本,该单位维修电工利用空闲时间,逐一将损坏电动执行器进行“解剖”,分离出功能完好的零部件,并根据各自故障单元更换对应小零件,重新组装,成功实现了损坏电动执行器二次上岗,有效降低了备件申报费用,预计年可降本10万余元。
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