今年以来,炼钢厂原料作业区紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,以小技小改、岗位创新为降本增效发力点,全体干部员工集思广益、群策群力、攻坚克难,从点滴做起,从细节入手,演绎了一场又一场“降本增效”新气象……
紧盯过筛,助力“少渣少尘”冶炼
“振筛过灰正常”“振筛筛板正常”“24米插板阀电振正常……”在原料作业区微信群里,每隔一会,就会出现振筛过灰、筛板及插板阀电振正常与否的信息。为确保转炉达到“少渣少尘”冶炼,增强转炉除尘效果,该单位将振筛的正常运行作为重中之重,集中力量对振筛进行升级改造,将原来筛孔增大2厘米,并增加前后轴电机频率,增强振幅,解决振筛频繁堵塞的问题,确保振筛过滤正常。同时在放灰仓口侧面安装小电振1台,确保放灰顺畅,减少人员劳动强度。改造后,有力保障了转炉“少渣少尘”冶炼,达到了高效低耗的目的。
风管改造,强风去尘真足劲
近期,该单位对地坑风管进行了彻底改造。改造前,该地坑的风管走向只有一条走向,即风管全部集中汇合在皮带机头部位,导致机尾部位灰尘不能够全部被吸收,而机尾敞口的除尘口作用未得到有效发挥。经过现场多次论证后,该单位技术人员分别将连接四个仓口的除尘管道中部割开,然后进行盲堵,同时将机尾部位的除尘敞口进行密封,使除尘管道走向“兵分两路”,机头机尾各有除尘管道。此举不仅增强了除尘效果,而且减轻了员工劳动强度,受到了岗位员工们的一致称赞。
落料口加工,安全除尘两不误
在新区上料1#皮带地坑,有8个电振下料口,新区两座转炉全部的用料,都要依靠这8个电振振料完成。而每个下料口软连接部位分别用布袋包扎密封,在频繁地振动中,经常会有布袋脱落现象。该单位技术人员对8个电振下料口处进行加工,即仓口和电振斗4个面分别焊有固定螺丝,布袋包扎时,固定在螺丝上,用夹板压紧。此举杜绝了布袋频繁脱落现象,达到了密封更严更好的效果,不仅减轻了员工劳动强度,还增加了安全系数,达到了一举多得的良好效果。
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