7月份以来,轧钢厂干部职工聚焦轧机弹跳、晃动等设备故障,集思广益,破解设备难题,为生产顺行提供有力保障。
精修细测稳生产
棒材一线在线使用的一台380轧机晃动严重,严重影响轧线正常运行。经技术人员检查下线设备,发现380轧机铜法兰与丝杠定位面磨损严重,导致定位不准,轧机晃动严重。针对此问题,技术员决定重新测量铜法兰与丝杠间隙,利用车床精修铜法兰尺寸,确保安装后与丝杠配合紧密。改造后,380轧机晃动问题得到了根本解决,确保了生产稳定顺行。
巧装螺母促生产
棒材一线生产φ28、φ32规格所使用的10#轧机,因进口问题易造成废钢,且影响换槽效率。经技术人员查看,发现轧机横梁导卫底座间隙大造成底座不稳定,针对这一问题,技术人员利用螺纹调节的原理,在轧机横梁导卫底座两边各焊接一个螺母,上线使用时,只需人员将螺杆顶紧轧机横梁立面,就能达到消除轧机横梁底座间隙,确保底座稳定性。改造后,上线使用效果良好,不仅再未发生废钢误机现象,而且提高了换槽效率。
变废为宝创效益
由于棒材一线10#、12#立轧450短应力轧机设备年限较长,导致关键备件铜法兰间隙过大,过钢时轧机上辊容易窜动,影响生产。针对此现象,经技术人员研究讨论,决定利用废旧钢板在轧机底座非传动端焊接两个挡块,同时对轧机底座键条进行修复,调节轧机丝杆与铜法兰上下间隙,确保其配合紧密,达到提高设备稳定性的目的。改造后,上线使用效果良好,再未出现上辊窜动现象,不仅满足了生产需求,提升了产品质量,而且年节约备件成本3万余元。
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