二季度,炼铁厂烧结作业区干部职工紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,两眼向内、集智聚力,不断开辟降本新空间,全力助推生产成本持续降低。
巧设卸灰阀 通风促顺行
该单位450㎡烧结机大烟道主要作用是实现一次降尘。在实际生产中,因大烟道前端曲线处与第一个灰斗距离偏远,烟道内的积料不能落入灰斗内,容易导致积料堆积在烟道内,造成烟道抽风面积减小,流速增大,不利于烧结机高效生产。
针对以上问题,设备技术人员决定在大烟道前端曲线处进行开孔,并加装一个卸灰斗和一台双层卸灰阀,一举解决了积料反复堆积问题。改造后,不仅增大了抽风面积,降低了主抽风机电流,促进了生产系统高效顺行,而且有效避免了清理大烟道积料引发的人员安全风险,预计年可创效127.8万元。
设备换新衣 疏通延寿命
据了解,烧结机散料仓是烧结工序排料系统的一个关键设备,但由于受抽风和物料摩擦长时间双层作用,极易使散料仓管道壁破损漏风,且容易造成仓下料出口堵塞。
为解决以上问题,该单位工艺技术人员和设备技术人员不等不靠,多次联合进行现场分析,最终结合混料筒耐磨陶瓷使用情况,决定对部分仓壁进行试点置换。通过将原龟甲网耐磨更换为粘贴耐磨陶瓷材料,顺利解决了散料仓下料出口堵塞问题,减少了员工清堵作业次数,延长了设备使用寿命。
水箱再上岗 提质又增效
以往,该单位265㎡烧结机一次混合采用湿法除尘器,每日产生的除尘废水约80吨左右,不利于企业实现节能减排。对此,该单位充分利用原湿法除尘水箱,通过先将除尘废水引入水箱,后将废水通过水泵输送至一次混合水箱和混料桶内等措施,实现了一次混合除尘废水二次利用,有效缓解了废水处理压力,进一步助推了企业节能减排。据悉,目前该单位每日可回收利用废水约50吨,预计年可降本53.43万元。
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