近日,轧钢厂棒一作业区强化责任担当,善于思考,敢于创新,在点滴中抠细节,于细微中挖效益,助推节能增效轧制成效显著。
变频改造降成本
小净环主要为加热炉入炉、出炉悬臂辊道供水冷却,因小净环水泵电机长期处于满负荷运行状态,导致其温度偏高,对电机的使用寿命造成一定影响。针对此问题,技术人员决定对废旧的西门子440变频器进行改造,同时将小净环水泵电机运行频率调整到42赫兹,即可满足加热炉入炉、出炉悬臂辊道供水流量和压力要求。改造后,小净环水泵电机温度大幅下降,不仅节约了电耗,延长了电机使用寿命,而且年综合创效3万余元。
开关改造保生产
由于精整制动板现场柜总电源开关采用4p空气开关控制,在日常检修时,为了确保人员安全,需要频繁合分制动板总电源空开,容易造成4p空气开关虚接,且制动板出现故障极难排查处理。针对此问题,经技术人员研究讨论,决定采用两个刀闸开关代替4p空气开关来控制总电源,刀闸开关的闭合情况直观可见,有效避免了因开关内部接触不良而引起电源电压不稳定。此举,不仅确保人员作业安全,保障生产顺行,同时节约误机时间5小时,年综合创效5万余元。
线路改造见实效
精整A、B区中间操作箱主要控制台架C段、D段辊道以及A、B区平拖单循环、3#挡板动作,分别通过3#、4#、5#操作台PLC输入点进行控制,控制程序较复杂,出现问题不易排查。为解决这一难题,技术人员决定对线路进行优化,同时修改PLC程序,实现集中用一个操作台远程站控制台架C段、D段辊道以及A、B区平拖单循环、3#挡板动作。改造后,PLC程序简单易懂,若线路出现故障简单易排查,在降低误机时间的同时减少了人员劳动强度。
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