上半年,炼铁厂紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,以小技小改、岗位创新为降本增效发力点,鼓励全员集智聚力、深挖内潜,持续开拓新的降本项目和方法,全力助推企业早日打赢“三大翻身仗”。
去繁留简 提效率
该单位2#高炉高压消白系统在实际运行中,因现场测温信号需经温压变送器、编程软件等复杂的控制环节后,才能传输至PLC控制系统参与生产,造成设备故障发生率高,且不利于及时处理。为解决这一问题,电气专业技术人员经过讨论研究,决定增加温度、压力检测模块,并将温度、压力信号直接接入PLC控制系统。改造后,降低了测量设备的故障发生率,减少了维修处理频次,实现了快速排除故障,保障了设备长期稳定运行,预计年可降本2万余元。
精耕细作 降成本
据了解,该单位400㎡烧结机在生产过程中,每班烧结矿中间仓需依据仓位高低变化,分次对储矿槽统计,再通过人工汇总统计变化量,不利于生产数据精准统计。针对以上问题,该单位工艺技术人员和电气技术人员多次查阅设计资料并验证算法,通过先将料位高度信号经过模块化编程引入PLC程序,直接换算出具体吨位数值,再在主控电脑上加装仓位累计变化数据测量程序,一举实现了数据精准统计,提高了工作效率,降低了人员劳动强度,预计年可直接创效5万余元。
技术赋能 保安全
该单位原料一区1#系统堆一带皮带长达1212米,为进一步预防安全事故发生,前期在皮带机头、机尾分别加装声光报警器,但经长期运行发现,两台报警器均出现偶尔不动作现象,不能完全满足当前安全生产要求。为此,该单位经详细排查,最终发现敷设长距离电缆,容易导致电压压降,不能实时满足声光报警器启动电压。经过现场对比,决定改用“一体化通讯+分段式供电”新模式,通过先将堆一带报警信号从主控配电室通讯到料场配电室,再输出到皮带机尾声光报警器,保证了声光报警器实时正常工作,预防了安全事故发生。
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