进入六月份,炼铁厂原料二区紧盯“双过半”目标任务不放松,坚持以强化生产过程管控为抓手,突出创新创造,深入破解制约原料高效保供等瓶颈问题,全力为高炉“高效冶炼”提供强有力的原料保障,确保实现“双过半”。
做法一:分类入仓促提升
该单位原料2系统仓口供料方式是球块、焦炭在同一侧入仓,不仅容易出现混料现象,导致工作效率低,而且返回原料一区粒级不达标的焦粉由于掺杂球团,容易造成四辊破碎机损伤,不利于原料一区焦粉高效生产。为解决这一问题,该单位工艺技术人员决定实施原料精准入仓改造,通过从两侧分类将球块、焦炭入仓等,一举解决了上述存在的效率低、易混料等问题,实现了原料精准入仓,促进了上下道工序高效生产,可谓一举多得。
做法二:溜槽技改促高效
该单位原料1系统9号皮带在运输焦炭过程中,若小时焦炭流量过大时,容易出现溜槽下落不畅、堵料现象,轻则制约高效生产,重则可能导致上料设备非计划停机。在发现以上问题后,设备技术人员结合内部生产实际,反复查找问题根源,最终决定对溜槽进行升级改造,在保证溜槽主体结构前提下,扩大原溜槽下料过程中易堵料的区段直径。改造后,不仅有效提高了焦炭下料通畅程度,而且防范了生产断料事件发生,为高炉供料提供了可靠保障。
做法三:保障供应促稳定
入炉原料质量的高低直接影响高炉炉况稳顺。该单位3系统地仓大棚因早期设计缺陷,如遇雨季,仓口一侧棚檐雨水可能流入大棚浸湿原料,导致原料水分过高,影响高炉炉况稳定。为确保实现高品质原料供应,该单位工艺技术人员与现场管理人员强强联手,通过在料棚檐落水点下方加装导水槽、延伸改造料棚外沿水槽等举措,有效降低了原料水分对高炉炉况的影响,保障了优质原料供应,进一步促进了高炉关键指标提升。
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