5月份,轧钢厂棒三作业区全体干部职工按照“持续练好内功,抓好降本增效主线”工作要求,紧盯目标,集智凝智破解生产难题,不断优化生产过程,降低生产成本,助力企业打赢降本增效翻身仗。
冷床加装导向轮,降低误机提指标
冷床后区输出辊道整体扩能改造后,产能得到有效释放,但生产φ16规格72米、90米倍尺难以甩直,导致成品尾钢弯曲,严重影响经济指标。为解决这一难题,技术人员决定在72米、90米排钢链链架下方安装导向轮,使排钢链在导向轮的作用下改变行走方向。改造后,上线使用效果良好,轧制φ16规格72米、90米倍尺得到有效甩直,确保了钢材质量,同时减少倍尺切损0.05%,年综合创效18万元。
小螺母大作用,稳定生产降成本
由于2号飞剪前跑槽长期使用磨损和晃动较大,剪切时存在钢头未剪断现象,导致13架、14架进口出现堆钢,造成废钢并产生误机。为解决这一难题,经技术人员现场勘查研究讨论,决定更换2号飞剪前跑槽,同时在跑槽两侧加装调节螺母,若跑槽出现破损,只需调节螺母调节跑槽高度,即可实现中轧来料剪切受力均匀。此举优化了生产过程,杜绝了误机和废钢产生,年综合创效26万元。
改造水管分配器,保护设备降损耗
冷却水管在生产过程中至关重要,若冷却水管分配器出现问题,易导致粗中轧轧辊和导卫烧槽、烧辊,影响生产。针对这一问题,经技术人员现场查看,决定在冷却主管道上重新开孔,采用DN40接头代替原先水管接头,使粗中轧导卫水管分配器使用统一,冷却效果最优。改造后,轧辊和导卫设备冷却水量得到有效保障,大幅降低了备件成本,年综合创效15万元。
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