5月份,轧钢厂生产准备作业区紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”主题,对影响生产的设备进行技术攻关,为生产提供有力支撑,降本成效显著。
巧加油窗提高寿命降成本
由于CK8450机床设计缺陷未安装油窗,操作工点检时发现油泵正常工作,但是开盖后机床啮合部位缺油,润滑效果差,长期易造成主轴箱备件损坏。针对这一现状,经技术人员探讨研究,决定对CK8450机床增加油窗,同时在主分配器加装一组油管通往油窗,利用主分配器对各齿轮轴承润滑点、油窗出油量进行调整,满足设备润滑需求。改造后,操作工点检时只需检查油窗出油情况,即可掌握机床润滑效果,不仅提高了设备使用寿命,而且节约成本6000余元。
改进工艺降低废槽创效益
铣削完成的k1螺纹月牙槽,在检验过程中发现有个别月牙槽尺寸存在形状偏浅、偏瘦等质量问题。针对此问题,经技术人员反复试验后,决定对轧辊铣削工艺进行改进,要求岗位工每支轧辊铣削之前必须在轧辊上试刀,便于记录轧辊月牙槽的加工原点(Y值)。若发现轧槽有质量问题,只需在原有轧辊上不断寻找试刀原点,直到与试刀痕迹吻合。此举,不仅确保了月牙槽尺寸形状合格,提高了轧辊铣削质量,而且节约成本4万余元。
自制接头螺纹修复增效益
棒二装配机械手液压缸长期使用过程中,油缸接头和油管接头螺纹配合存在不同程度的磨损,容易漏油,导致机械手液压缸无法正常使用。针对此问题,技术员商讨后,决定拆卸机械手液压缸接头,并对油管接头与液压缸接头螺距测量对比、绘图,利用普通车床加工转换接头,确保油管接头与液压缸接头配合满足设备要求。目前,已改造机械手液压缸两台,有效解决了设备漏油问题,提高了装配效率,月节约成本1万余元。
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