5月份,炼铁厂干部职工牢固树立过“紧日子”思想,紧扣“提质增效、升级转型、绿色智能”三大主题,紧盯降本增效关键环节,集思广益,攻坚克难,持续开拓新的降本增效项目和方法,奋力完成降本增效全年目标任务。
优化焦炭结构 降低燃料成本
焦炭是高炉冶炼的主要燃料,主要作用是为高炉提供热量。随着钢材市场价格上涨,焦炭价格随之攀升,导致高炉炼铁生产成本居高不下。
面对成本压力,该单位主动出击,时刻紧盯原燃料市场行情,决定一方面在确保焦炭质量稳定的基础上,增大性价比高的宁夏宝丰等焦炭比例,降低其它焦炭比例;一方面通过强化高炉炉内操作、稳定炉温和炉渣脱硫等举措,预防炉况产生波动。以上措施实施后,生产成本实现下降,累计降本百万元以上。
深挖设备潜能 延长备件寿命
该单位2#、3#、4#高炉渣水分离由于受位置限制,大仓下部卸料管均处于高空位置,容易出现破损漏渣现象,导致人员更换难度加大,且存在安全隐患。
为解决这一问题,维修人员结合水渣特性,反复对比不同卸料管材质性能,通过选用废旧的高耐磨输送带作为卸料管材料,有效提高了管道材料的耐磨强度,降低了管道破损漏渣现象发生。改造后,不仅管道使用寿命由1个月提高到3个月,而且进一步保障了正常生产安全高效,预计年可降本30万元。
智能行车改造 实现无人作业
喷煤料场抓斗行车是喷煤工序物料运转的关键设备,主要作用是将煤仓内料转运至漏料斗进行配煤。实际生产中,因抓斗行车为人工手动操作,不仅对作业人员技能要求较高,而且人工作业效率偏低,不利于高效冶炼。
为此,该单位决定对整个料场抓斗行车进行无人化改造,通过巧加3D扫描仪,行车精确定位、增加“变频+PLC”系统,速度可调等措施,一举实现了行车无人化作业。改造后,既实现了配煤系统精准化和高效化,也助推了企业智能化、科学化、无人化装备水平不断提升。
()
|
陕公网安备 61058102000140号