好风凭借力,大干正当时。进入五月份,炼钢厂转炉作业区大力弘扬劳模精神,锐意进取、埋头苦干,精打细算降成本、精耕细作优生产、精益求精钻技术,大干红五月,全面聚焦“双过半”,奋力谱写“经济冶炼”新篇章。
精打细算降成本
该作业区按照可量化、可操作、可考核的原则,扎实推进“炉炉清”项目,将关键项目指标进行分解,对关键指标进行炉炉算、班班盯、日通报、周总结,设定指标、费用考核,完善基础管理并落实到班组,班组明确目标责任落实到个人,形成以专业管理为基础,作业区落实为主线,班组、个人执行为突破的精细化成本管理模式,使成本各项环节处于受控状态。与此同时,建立健全成本管理台账,细化氧气消耗、贵重合金、废钢渣料等材料费用控制,严格按指标审批用量,及时分析材料消耗情况,不断加大专业化管理力度,真正把降成本措施落实到班组、岗位。
精耕细作优生产
乘着“大干红五月”的东风,该作业区扎实部署,以优化生产方案、优化生产运行、降低成本消耗为重点,精准施策,深推“赛马”机制,通过严格控制关键可控成本、关键消耗指标、费用等,建立奖罚分明的激励约束机制,形成长效成本管理机制。同时积极推进“三降”(钢铁料、合金和石灰消耗)措施,激发全员立足岗位,挖掘效益潜力热情;开展“红渣不落地”活动,围绕精准指标专项攻关,细化工序时间管控标准,优化工艺操作过程控制,通过层层分解、压实指标,优化工艺操作,使全员明确每日、每周、每月进步目标,以问题为导向,精准发力,在指标攻关、设备运行优化、工艺技术改进等方面献计献策,全力营造追赶超越的竞赛氛围。
精益求精钻技术
该作业区积极开展技术攻关活动,鼓励全员创新,消除了一批瓶颈、解决了一批难题、补齐了一批短板。针对生产过程中,转炉喷溅产生钢渣堆积在挡火墙表面,在摇炉过程中积渣掉落对炉体耳轴水管挤压磨损,影响水管寿命等问题。该单位技术人员将边角料割成防护板,焊接于金属软管外侧,有效解决了耳轴水管挤压磨损问题。为解决远距离输送物料问题,在新区5#、6#转炉吹氩平台设计安装整套的钢筋头入包系统,根据设计料仓、输送能力、出钢吹氩时间,每炉可增加钢筋入包3-5吨,确保物料的输送安全性和准确性,进一步提高了生产效率。
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