近期,轧钢厂高线作业区围绕“节能增效轧制”生产理念,号召一线员工立足岗位、创新创造,集心凝智破解生产难题,为生产顺行提供有力支撑。
巧增信号装置降成本
线材精整滚卷装置不工作时,必须对所关联的液压辅助设备进行关闭,因操作工不能及时关闭PF链滚卷机液压站,容易造成电能浪费。针对这一问题,该作业区技术人员经现场调查研究讨论后,决定在PF链自动化程序控制增加运行信号,若3段PF链停止,滚卷机液压站可自动停止。此举有效控制了滚卷机液压站造成的电能浪费,同时降低了人员劳动强度。
巧改角度稳定生产
由于轧辊的辊径大小与螺纹辊环车削洗轧槽角度和精度存在差异,轧制过程中,容易出现模块轧机冲出口脱槽,导致堆钢。经技术人员现场调查,发现不同成品架辊环轧制的产品横筋高度有移位现象,上下轧槽存在脱槽不良。针对这一问题,技术人员商讨研究后决定对辊环横筋角度与精度进行调整。此举有效解决了模块轧机成品架冲出口的问题,确保轧件顺利脱槽,大幅提升了作业率。
破解设备瓶颈促生产
由于线材5#架扭转辊与扭转框体不匹配,生产过程中易错位,导致轧件头部不稳定,影响生产。为解决这一问题,该单位技术人员重新测量辊身长度及框架内腔尺寸,并在模块轧机的导辊轴上增加10毫米垫圈,两端滑块上加工螺孔,使用螺杆完成扭转辊的调整和定位。改造后,可有效解决5#架扭转辊轧制过程中错位现象,满足了生产需求。
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