2021年,轧钢厂棒材二线深入推进自动化升级改造研究,不断扩大自动化改造覆盖面,促进生产过程稳定顺行,为钢后系统提质增效注入新动力。
巧改程序确保数据准确
近期,因推钢杆卡阻造成推钢一次推不到位,需要人工二次推钢。当二次推钢时,入炉会再次计数,导致二级系统炉内支数增加,数据跟踪出现错位,影响负差计算,进而影响成材率。为解决这一问题,技术人员对钢坯称重跟踪程序进行优化,在入炉推钢计数时加上钢坯确认条件,当是同一支钢时,多次推钢不再计数,如果无钢空推也不计数,确保调整工观察到的数据准确,便于指导调整。
自动停冷检延时降消耗
近期,电气技术人员针对钢坯长度不一导致的冷检信号不消失、辊道不停、造成辊道磨损严重的问题进行攻关,决定将延时冷检时间直接做到视窗控制中心画面,操作工可根据钢长自行修改延时时间。遇到钢坯较短,不好进1架的情况,可适当延长延时时间,让出炉辊道多运行一会,直至钢头顺利咬进1架。此方案实施后,在很大程度上减轻了辊道磨损,降低了备件消耗,同时也减轻了电钳工作人员的劳动强度。
装机方式改变增效益
棒材二线轧机导卫油气润滑原为PU管在线多点式连接,此种连接方式在换槽换辊时费时费力,且容易损坏快速接头,增加备件成本。针对这一问题,技术人员多次现场勘查讨论,决定在轧机本体安装油气分配器。轧机在离线状态下,将导卫润滑点都集中到油气润滑分配器上,并在轧线北侧油管末端加装高压油管和快速接头,轧机上线后用快速接头连接油管和轧机本体的分配器,使油气润滑由多点连接方式变为单点连接,连接稳定可靠,可有效缩短换辊时间,同时减少快速接头的损坏,年可节约成本200余万元。
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